jueves, 29 de febrero de 2024

WHIRLPOOL 7MWTW1500AQ0

 


              Esta lavadora entro a servicio ya que el cliente nos indicó que ya no lavaba, no había movimiento del agitador aunque el proceso de centrifugado si lo seguía haciendo.
       En una primera revisión preliminar en el domicilio donde se encontraba la lavadora, al hacer girar el agitador manualmente éste se sentía libre, sin nada de resistencia al movimiento, como si la flecha o los engranes de la transmisión se encontraran sueltos.  El diagnóstico final se sabrá al desmontar la transmisión la cual habrá que desarmar en su totalidad para verificar el estado de todas las partes que la componen y poder ubicar el problema del porqué no tiene movimiento el agitador para lavar.
            Durante la inspección inicial también se pudo notar que la lavadora presentaba indicios de fuga de agua, la cual al filtrarse llegó a mojar la parte inferior de la transmisión así como los rodamientos superior e inferior produciendo el característico ruido de un centrifugado con baleros dañados por humedad.
            También fué visible la presencia de aceite en algunos componentes externos de la transmisión como el actuador (en el que vimos que sus ventanas ópticas estaban contaminadas con éste aceite), el capacitor, la polea de banda y partes adiacentes, debido ésto a una posible fuga de aceite. Se determinará la causa también en el desarme de inspección.
            Se le explicó al cliente las posibles causas del problema como serian una fuga de agua por sellos gastados, una fuga de aceite que pudo ser el origen de un daño a la transmisión por lo que dejó de lavar, así como los pasos a seguir para su reparación por lo que el cliente autorizó el procedimiento de servicio.


Identificador de la lavadora


Iniciaremos retirando las tapas para tener acceso a los tornillos de desmonte de la cabeza, asi como a los conectores eléctricos para poder retirarlos de la tina y transmisión


En la parte inferior desconectaremos el Actuador (en rojo), el capacitor (en negro), la bomba de agua (derecha) y el motor (izquierda) para poder retirar el arnes de cables y retiraremos también la banda


Ya teniendo todo desconectado y habiendo retirado el arnes de cables así como los componentes externos de la transmisión nos quedará libre por éste lado para su desmonte de la tina


Por la parte superior ya se ha retirado la cabeza para poder manejar el desmonte de las tinas, por lo que habrá que retirar primero el agitador para tener acceso a la tuerca que sujeta la tina canasta al poste de la transmisión


Una vez que hemos desmontado el agitador y la tina canasta tenemos libre el poste de la transmisión para poder extraerla de la tina fija


Aquí tenemos una vista del poste de la transmisión así como también del sello de agua o sello de tina, el que al presentar un desgaste da origen a una filtración o fuga de agua hacia los componentes de la transmisión, sobre todo a los rodamientos causando su eventual deterioro de éstos


Ya teniendo totalmente libre la transmisión tanto de la parte superior como de la inferior podremos retirarla de la tina quitando los cuatro tornillos pija que la sujetan a la tina


En la parte inferior de la transmisión vemos que la fuga de aceite que tuvo llegó a la caja del acoplamiento del centrifugado


Hay una inusual deformación en el asiento del sello de tina, no sabemos cuales son los procedimientos que se utilizarón en algún servicio anterior pero ésto sugiere que la cubierta fue golpeada


Aquí vemos también una inusual manera de separar las cubiertas de la transmisión, mediante una pequeña perforación para debilitar el remachado de fábrica y forzar a la separación de las cubiertas. Esto no es efectivo porque al volver a armar las cubiertas éstas no se uniran o ensamblarán correctamente presentando una unión falsa que no tendrá la resistencia necesaria para soportar las tensiones de carga y centrifugado de la lavadora


Este es el resultado del procedimiento de no eliminar correctamente el remachado original. Cuando se vuelve a armar la transmisión no soportará los movimientos de carga y trabajo provocando que las uniones se separen porque no hubo un rearmado correcto en éstos puntos de unión


Antes de separar las cubiertas metálicas se pudo notar a travéz de un espacio abierto un objeto extraño que salía desde el interior de la caja de engranes de la  transmisión, además de una visible rotura en el cuerpo de la caja


Hemos separado ya las dos partes de la caja exterior y vemos todo el rastro de aceite que tuvo como resultado de la fuga a través de la rotura de la caja de engranes



Aquí vemos la caja de engranes y el daño que presenta, también ese objeto extraño que se ve saliendo de ella, no es una parte reconocible que forme parte de la transmisión, por lo que veremos que puede ser al abrir la caja


Una muestra del estado de la transmisión con el daño presentado


Al abrir la caja descubrimos el porqué de ese objeto extraño saliendo del punto de ruptura. Por lo que se vé la transmisión tuvo un problema de falta de lavado debido a que el eje de la flecha se barrio del soporte de engranes haciendo que ya no tuviera movimiento el agitador y el servicio técnico anterior intentó poner un eslabón como prisionero que atravesára la flecha y el soporte para mantener la flecha fija, pero éste con el movimiento al trabajar la transmisión se salió de su lugar atorandose entre los engranes y rompiendo la caja de transmisión. Esta situación hizo que la lavadora presentara el mismo problema de falta de lavado ya que la flecha volvió nuevamente a quedar suelta del soporte de engranes



Desvastaremos un poco el canto de la flecha que se barrio en el bloque de engranes antes de aplicarle soldadura eléctrica, de ésta manera tendra una mejor penetración y fuerza entre los metáles


La soldadura eléctrica dará mas fuerza de unión entre la flecha y el bloque



Se consideró que el problema del barrido que tenía la flecha podría ser reparable ya que el estado general de ésta se encontraba todavía funcional, sin daños significativos por óxido o desgate que pudieran afectar el funcionamiento, por lo que se tuvo la opción de no tener que adquirir ésta pieza innecesariamente


Aquí vemos el poste campana ya con el balero nuevo en su posición y a un lado el balero dañado que fué retirado


En el rodamiento usado que hemos retirado se nota una deformación en una de las cubiertas laterales, no sabemos que se intentó hacer, si tratar de quitarla para reengrasar el balero o simplemente fué golpeada por algun descuido en el montaje al poste.  Lo aconsejable en este tipo de trabajos es siempre hacer el recambio por nuevos baleros.


Aquí tenemos la cubierta superior de la transmisión, se enderezó la parte maltratada de la boca para que al recibir el nuevo sello, éste asiente adecuadamente


Las dos cubiertas de la transmisión estan ya listas para colocar los componentes internos


Aquí se muestra la caja de aceite que reemplazará la caja anterior que tuvo daño por ruptura


El poste campana esta ya limpio, sin rastros de suciedad y silicón viejo, la nueva caja de aceite a su derecha


Se han colocado los engranes satélite, la flecha, y agregado el aceite a la caja para colocar el poste campana



Quedó perfectamente bien sellada la caja a la campana y verificamos que no tenia fuga de aceite



Una vista de la caja de transmisión ya armada antes de colocarla en su cubierta externa



Rectificamos los puntos del remachado original a huecos de 1/4 para unir las dos cubiertas con tornillos de 1/4


Colocamos la caja de transmisión en la cubierta superior junto con su rodamiento nuevo y también el anillo que genera el tren de pulsos para el actuador


Ahora uniremos las cubiertas de la caja con tornillos 1/4 y roldanas de presión para dar una buena firmeza y resistencia a la presión normal de trabajo de la lavadora


Así no habrá posibilidad de que se separen las partes por una unión débil


Aquí el nuevo sello de tina colocado en su sitio antes de montar la transmisión a la tina



La caja de transmisión ya por completo armada, solo faltan los componentes externos que se colocarán al estar la transmisión colocada en la tina


Antes de colocar la transmisión, limpiaremos el asiento del sello de tina y retiramos cualquier indicio de silicón que se uso en el servicio anterior



Así ha quedado colocada ya la transmisión en la tina antes de recibir los componentes externos


Una vista de la tina fija la cual se aprovecho el desarmado de la lavadora para darle limpieza antes de recibir la segunda tina. Aquí también se aprecia el poste de la transmisión y flecha, asi como el bloque donde asienta la tina canasta


Antes de colocar la tina canasta también se lavará para eliminar cualquier lodo que con el trabajo normal a travéz del tiempo se va acumulando


Aqui ya tenemos ambas tinas unidas, colocaremos el anillo de tina y el agitador antes de proseguir con la cabeza o tapa


La parte superior de la lavadora ya está colocada en su lugar


Después de colocar la cabeza volvemos a enrutar el cableado a su posición original para conectar los componentes


Ya colocado nuevamente el motor, lo conectamos al arnes, al igual que el capacitor y la bomba de agua


Antes de instalar el actuador lo desarmaremos para darle limpieza, recordaremos que éste fue salpicado con aceite de la fuga que tuvo la lavadora y debemos dejar limpias las ventanas del actuador para tener un buen registro del tren de pulsos en la tarjeta principal. Este es un componente importante para el buen desempeño de la lavadora


Se despieza por completo el actuador para darle limpieza con desengrasante, el motor no se muestra en ésta imagen ya que ese se limpiará en seco


Aquí ya lo tenemos armado incluyendo el motor, mismo que no se aprecia aquí debido a que se encuentra del otro lado


Aquí prácticamente tenemos ya todo colocado en su sitio y conectado al arnés para proceder con la prueba de funcionamiento con  carga de agua, únicamente falta colocar la rejilla plástica la cual no se puso antes de tomar la imagen para una mejor visión de los componentes


Ya estando todo por completo armado y conectado procedemos a la prueba de funcionamiento.
Aqui en el modo de lavado


Aquí en el modo de centrifugado


La lavadora realizó correctamente su ciclo de trabajo por lo cual queda lista para ser entregada al cliente.












































































lunes, 3 de abril de 2023

WHIRLPOOL 7MWTW1602AW0

 


       Esta lavadora entro a servicio porque el cliente indicó que la lavadora no terminaba su ciclo de lavado, por lo que tenia que reiniciar el botón de inicio para que en algunas ocasiones pudiera acompletar su ciclo, comentó que en ocasiones no respondía la lavadora al reinicio y no terminaba el trabajo de lavado.

       En una revisión preliminar en el domicilio del cliente se notó al girar la canastilla en modo de centrifugado el ruido característico de rodamientos que han sido contaminados con agua de lavado debido a un posible desgaste en el sello de tina, (ésto se comprobará posteriormente durante la revisión a fondo de las partes que involucran una posible filtración en los componentes de la transmisión).

          Seguidamente se observó que ésta lavadora cuenta con el actuador del tipo que lleva sensores ópticos por lo que se procedió a desmontarlo para verificar las ventanas del mismo actuador ya que generalmente cuando llega a haber filtración de agua, ésta con el tiempo produce oxidación que generalmente contamina las ventanas de los sensores del actuador obstruyendo el libre paso de la luz led y produciendo consecuentemente un mal funcionamiento en los programas de la lavadora.

           Se comprobó efectivamente dicha contaminación por oxido en el actuador por lo que se sugirió al cliente el servicio requerido para resolver el problema y así eliminar la filtración de agua hacia los componentes de la transmisión y motor y resolver también el problema de ruido excesivo por rodamientos dañados.

jueves, 2 de febrero de 2023

WHIRLPOOL 8MWTW2081EN1

     Esta lavadora llegó a servicio porque el cliente reportaba que no funcionaba bién y que además se escuchaba un ruido fuerte como si algo tronara cuando se quería poner a trabajar, más aparte que desde antes de que dejará de trabajar hacia un ruido demasiado fuerte durante el centrifugado.
     De primera instancia en el domicilio del cliente se quiso probar el funcionamiento y se escucho el ruido característico de un mal acoplamiento de los engranes en el clutch de la transmisión, como si se brincaran. También se notaron signos de humedad en la parte baja de la transmisión lo cual era debido a filtración de humedad que venía desde la tina.
     Se le hizo saber al cliente los posibles motivos por los que presentaba esa avería y las partes que generalmente se dañan por la filtración de humedad y el procedimiento de reparación para solucionar el problema a lo cual estuvo de acuerdo con el procedimiento.

      Empezaremos abriendo la lavadora removiendo la parte superior para tener acceso a las tinas, retiramos el agitador para tener acceso al seguro de la tina que se encuentra debajo del agitador.


     Después de haber retirado el seguro de la tina, la retiramos jalandola hacia arriba e irá saliendo la flecha de la transmisión.


     Ahora acostaremos la lavadora para trabajar en la parte inferior donde se encuentra el conjunto de motor y transmisión, desconectaremos los cuatro conectores del arness electrico de sus respectivos componentes que son: motor, capacitor, bomba de agua y actuador.


     Ya que tenemos la transmisión sola quitaremos los cuatro tornillos que la mantienen unida a la tina fija.


     Así el caracteristico ruido que se produce cuando hay un deterioro considerable en los baleros causado por la humedad.


     Al retirar el cuerpo de la bomba de agua notamos demasiado sedimento en el interior de la succión de ésta


     Al quitar el actuador quedan a la vista las marcas de oxido en la ventana de los infrarojos del actuador debido a la humedad que se había estado filtrando.


     Ahora la transmisión ya está libre para poder darle servicio que es ahí donde principalmente se encuentra el problema.


     Aquí tenemos una evidencia de que el problema original por filtración de agua ya venía desde hace tiempo y así se siguio trabajando la lavadora


     Por el lado superior de la transmisión se puede ver el estado en que se encuentra el poste y el sello de tina


   En la parte interna (no visible aquí) notamos incluso que el balero superior ya había perdido sus balines de rodamiento a causa del excecivo desgaste que tuvo


     En una caja hemos resguardado los componentes que se fueron quitando de la lavadora mientras se dará el servicio requerido.